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導致18650電池短路的可能原因

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2019年04月23日  

為了避免鋰離子電池在擠壓試驗中發(fā)生熱失控,提高鋰離子電池的安全性,就需要對鋰離子電池在擠壓試驗中發(fā)生熱失控的機理,進行深入的研究,從而對鋰離子電池進行針對性的安全設計,從而提升鋰離子電池在擠壓試驗中的安全性。


18650電池主要由三部分組成:安全閥、卷芯和低碳鋼外殼。安全閥通常由正溫度系數(shù)材料、鋁安全閥和不銹鋼正極端子、氣體密封墊等組成,電芯由正極、負極和隔膜組成,在本試驗中正極的活性物質的成分為LiCoO2。軸向載荷的加載速度為5mm/min,所有的試驗電池在試驗之前都已經(jīng)完全放電(SOC=0)。測試結果顯示,18650電池在軸向壓力測試中壓力呈現(xiàn)出緩慢上升——快速上升——輕微下降——快速上升的趨勢,而電壓測試顯示,18650電池在變形達到4mm的情況下才會發(fā)生失效,而且通過試驗發(fā)現(xiàn),18650電池的電壓突降主要是由于電池內部短路造成的,而不是內部結構的斷路。為了研究18650在軸向壓力下失效的機理,JunerZhu還利用有限元軟件對其進行了分析,模型中的材料主要采用了彈塑性模型,并且考慮了各種材料的各向異性的特點,模型中包涵了上百萬的計算單元,軸向載荷的加載速度被設置為1m/s。仿真結果再現(xiàn)了在軸向載荷的情況下,18650電池變形的經(jīng)過。首先電池的上蓋區(qū)域的殼體開始發(fā)生塑性變形,在變形程度超過1mm后,變形的外殼開始擠壓電池卷芯的上部,隨著變形程度的增加,電芯開始出現(xiàn)變形,從而在壓力曲線上出現(xiàn)了一個輕微的下降,然后隨著電池殼體與電芯的接觸面積的增加,使得壓力曲線呈現(xiàn)了一個快速上升的趨勢。CT掃描結果也很好的驗證了上述分析,試驗電池的變形主要發(fā)生在上部結構中,電池下改幾乎沒有發(fā)生變形。


對試驗后的18650電池進行拆解顯示,雖然電芯發(fā)生了嚴重的變形,但是正負極并沒有發(fā)生斷裂,反而是隔膜在距離上部邊緣1.3mm的位置出現(xiàn)了一個裂縫,這直接導致了電池發(fā)生短路,電壓突降,而這一裂縫可能是由于金屬箔鋒利的邊緣侵入造成的。此外隔膜的在一些位置厚度出現(xiàn)了很大的下降,這主要是由于凹陷的外殼擠壓電芯造成的。


從上述分析結果來看,軸向壓力下導致18650電池短路的可能原因主要有以下幾點:


1.外殼通過破裂的隔膜與正負極接觸


2.正負極通過破裂的隔膜接觸


3.正負極通過隔膜變薄的區(qū)域接觸


4.安全閥被擠壓,與電芯接觸


從測試結果來看,當18650電池軸向變形達到4mm時就會引發(fā)內短路,因此需要在電池組安全設計的時候特別考慮。此外由于在軸向壓力時變形主要發(fā)生在18650電池的上部,因此對18650電池上部的安全設計也要特別在意。


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